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UASB—SBR工藝技術(shù)處理啤酒生產(chǎn)廢水

日期:2022-3-11來(lái)源:貴陽(yáng)水處理設備

某啤酒有限公司目前生產(chǎn)能力為25×104 t/a,噸啤酒產(chǎn)生廢水量為7~8m3,排放廢水量為6500 m3/d。廢水經(jīng)處理后,要求達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準,其主要水質(zhì)指標見(jiàn)表1。

項目CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)pH
原水1500~3000800~1600250~12005~11
排放標準≤100≤30≤706~9
注:該廢水中的酵母、酒糟經(jīng)過(guò)回收和綜合利用,故COD、BOD含量降低。

2 主要構筑物及設備

 ?、賃ASB池:由原有的水解/酸化池改造而成,容積負荷為8.7 kgCOD/(m3·d),水力停留時(shí)間為7.0 h,設計水量為6500m3/d,有效容積為1 870m3。共分12組并聯(lián)運行,每組的有效尺寸為13.3 m×8.5 m×5.5 m。三相分離器采用南開(kāi)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院的專(zhuān)利技術(shù)制造。
 ?、赟BR池:即原有的SBR池,其進(jìn)水包括UASB池出水、低濃度廢水以及鍋爐房排水。SBR池的污泥負荷為0.17 kgBOD/(m3·d),周期T為12 h。其中,進(jìn)水時(shí)間為4 h,曝氣時(shí)間為6 h(曝氣從進(jìn)水結束前2 h開(kāi)始),沉淀時(shí)間為2 h,排水時(shí)間為1 h,閑置時(shí)間為1 h(有時(shí)視水量而變化)。SBR池的COD去除率達95%,出水的COD濃度≤20~30 mg/L。SBR池分3組交替進(jìn)水,每組的有效尺寸為38.4 m×16 m×5.4 m。采用螺旋式曝氣器,每個(gè)曝氣器的服務(wù)面積為1.5m2,共297個(gè)。構筑物一覽表見(jiàn)表2。

構筑物結構尺寸(m)數量設計運行參數及備注
集水井鋼混¢5×4.61 
集水池鋼混8×3.2×3.41 
污水泵房磚砌6×8×41 
UASB鋼混13.3×8.5×5.512系列停留時(shí)間為7 h
SBR鋼混38.4×16×5.43系列運行周期為12 h
污泥濃縮池鋼混2.8×2.8×3.33梯形漏斗深為1.5 m
鼓風(fēng)機房磚砌19.5×6×5.51R363型羅茨鼓風(fēng)機
污泥脫水機房磚砌16×9×4.31DYB—XB型帶式壓榨脫水機

3 工藝流程

  保留原有的SBR工藝,將水解/酸化反應池改造成UASB反應池的過(guò)程中,同時(shí)實(shí)行清污分流,將冷卻水直接排放,高濃度廢水先經(jīng)過(guò)UASB池處理,出水再與低濃度廢水混合進(jìn)入SBR反應池。整個(gè)工藝流程如圖1所示。

4 實(shí)際運行效果

UASB—SBR工藝技術(shù)處理啤酒生產(chǎn)廢水,啤酒生產(chǎn)廢水處理,啤酒生產(chǎn)廢水處理工藝,啤酒廠(chǎng)廢水處理

 

4.1 UASB的啟動(dòng)
  啟動(dòng)過(guò)程經(jīng)歷了污泥活性恢復、提高負荷和滿(mǎn)負荷進(jìn)水三個(gè)階段。啟動(dòng)于2000年5月開(kāi)始,從成都污水處理廠(chǎng)運來(lái)80 t厭氧消化脫水污泥,采用邊用廢水對泥餅進(jìn)行溶化、稀釋、攪拌,邊向UASB池內泵入的方式完成接種污泥的投放。緊接著(zhù)開(kāi)始進(jìn)水,直到池子被充滿(mǎn)(三相分離器開(kāi)始出水為止)。大約靜置1 d以后,UASB開(kāi)始產(chǎn)氣,說(shuō)明厭氧污泥的活性開(kāi)始恢復。此后根據UASB出水的pH值和揮發(fā)酸(VFA)濃度的變化,逐步增加進(jìn)水量,直至達到滿(mǎn)負荷。
  啟動(dòng)過(guò)程到2000年11月中旬結束。在此期間,不同進(jìn)水量下的處理效果見(jiàn)表3。

進(jìn)水量(m3/d)進(jìn)水COD(mg/L)出水COD(mg/L)去除率(%)
6001156.0317.472.0
10001795.0673.262.4
20002448.0832.066.0
25001572.9701.55.4
30001739.9613.764.7
35001256.4405.967.7
50001971.4459.976.7

4.2 運行情況
  由于廠(chǎng)區占地有限,UASB之前未設調節池,進(jìn)水COD濃度、pH值一天之內波動(dòng)很大。在較強的沖擊負荷下,UASB出水有時(shí)帶出一些絮狀污泥,使其COD增高,在一定程度上影響了出水水質(zhì),但從總的運行來(lái)看,UASB具有較強的抗廢水沖擊能力,處理效果穩定,出水COD(混合液)一般在500 mg/L左右,pH在7左右。2001年6月6日對UASB進(jìn)行了24 h連續監測,所測數據包括進(jìn)、出水COD濃度、pH值,其中出水COD分別測混合液和上清液兩種水樣。圖2、3分別為UASB進(jìn)、出水COD和pH值的24 h變化曲線(xiàn)。

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  UASB正常運行后,厭氧出水和鍋爐廢水混合后的COD濃度比以前大大降低,但水質(zhì)波動(dòng)仍然很大(COD濃度在400~1 200 mg/L之間)。盡管如此,SBR的出水COD濃度始終保持在20~40 mg/L之間。從實(shí)際運行來(lái)看,該系統經(jīng)過(guò)改造后,SBR反應池運行更加穩定,出水水質(zhì)較好。圖4為SBR反應池進(jìn)、出水COD濃度的變化情況,整個(gè)系統監測結果見(jiàn)表4。

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表4 運行監測COD值(日平均值)mg/L

采樣日期UASBSBR
進(jìn)水出水進(jìn)水出水
5月5日903.2210.5582.320.0
5月6日1781.1459.1657.424.3
5月7日1971.4791.81169.126.3
5月8日1660.4450.11178.125.6
5月9日1832.5521.41110.327.2
注:UASB出水有時(shí)帶泥,使所測數值過(guò)高。

  由表4可以看出,滿(mǎn)負荷運行期內,UASB的COD去除率為70%~75%,SBR的COD去除率>95%,排放水各項指標均滿(mǎn)足設計標準。

5 分析及總結

  將UASB和SBR兩種處理單元進(jìn)行組合,所形成的處理工藝突出了各自處理單元的優(yōu)點(diǎn),使處理流程簡(jiǎn)潔,節省了運行費用,而把UASB作為整個(gè)廢水達標排放的一個(gè)預處理單元,在降低廢水濃度的同時(shí),可回收所產(chǎn)沼氣作為能源利用。同時(shí),由于大幅度減少了進(jìn)入好氧處理階段的有機物量,因此降低了好氧處理階段的曝氣能耗和剩余污泥產(chǎn)量,從而使整個(gè)廢水處理過(guò)程的費用大幅度減少。采用該工藝既降低處理成本,又能產(chǎn)生經(jīng)濟效益。
5.1 沼氣回收
  UASB池正常運行后,每天產(chǎn)生大量的沼氣,將其回收作為熱風(fēng)爐的燃料,可供飼料烘干使用。UASB去除COD達7 500 kg/d,以沼氣產(chǎn)率為0.5m3/kgCOD計算,UASB產(chǎn)氣量為3 500m3/d(甲烷含量為55%~65%)。沼氣的熱值約為22 680kJ/m3,煤的熱值為21 000 kJ/t計算,則1m3沼氣的熱值相當于1 kg原煤,這樣可節煤約4 t/d左右,年收益約為39.6萬(wàn)元。
5.2 減少處理費用
  ①節約廢水處理費用
  SBR池設計能力為6 500m3/d,原實(shí)際處理水量為4 000 m3/d,由于原工藝(水解酸化+SBR工藝)短路,相當于原水直接進(jìn)入SBR池,使其運行周期達12 h后出水才得以達標排放。隨著(zhù)啤酒年生產(chǎn)能力的提高,廢水處理量也相應增加,原工藝的SBR池處理量要達到設計值(6 500m3/d)并達標排放,就必須增加曝氣時(shí)間?,F工藝經(jīng)改造后,UASB(取代原水解酸化池)作為整個(gè)廢水達標排放的一個(gè)預處理單元,削減了全部進(jìn)水COD的75%,從而降低后續SBR池的處理負荷,使SBR池在廢水處理量增加的情況下,運行周期同樣為12 h,廢水也能達標排放。也就是說(shuō),耗電量并沒(méi)有隨廢水處理量的增加而增加。同原工藝相比較,每天實(shí)際節約1 500~2 500 m3廢水的處理費用,節約能耗約21.4 萬(wàn)元/a。
 ?、诠澕s污泥處理費用
  該公司廢水經(jīng)過(guò)UASB處理后,75%的有機物被去除,使SBR處理負荷大大降低,產(chǎn)泥量相應減少。按原來(lái)的工藝計算,產(chǎn)泥量達17 t/d(產(chǎn)泥率為0.3 kg污泥/kgCOD,污泥含水率為80%),而目前產(chǎn)泥量只有5 t/d(含水率為80%)左右,只有改造前的1/3,污泥處理費用大大減少,節約污泥處理費用約為20元/a。

污水/廢水處理行業(yè)動(dòng)態(tài)

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