試驗方法及基本條件
1.1 工藝選擇
為避免原水中SO42-的影響采用好氧生物處理工藝,并以德國Claushtal工科大學(xué)物相傳遞研究所研制開(kāi)發(fā)的HCR(High Performance Compact Reactor)為核心工藝,其流程如圖1所示。
中和絮凝沉淀池、HCR、脫氣池、二沉池、接觸氧化池的有效容積分別為50、15、5、40、50L,HCR、接觸氧化池的水力停留時(shí)間分別為(3~5)、(12~16)h,污泥停留時(shí)間為6~8h。
HCR反應器為兩端封閉的圓柱形容器,頂部安裝射流器并開(kāi)有一排氣孔。反應器的部分出水、絮凝沉淀池出水及回流污泥通過(guò)循環(huán)泵加壓經(jīng)管道混合后進(jìn)入HCR頂部的射流器,形成高速射流,同時(shí)由于負壓作用而吸入大量空氣。射流器的兩相噴頭將吸入的空氣切割成微小氣泡,從而在其下方形成高速泵流剪切區。富含溶解氧的污水經(jīng)導流桶流到反應器底部后又沿外桶壁向上反流,從而形成環(huán)流。在此過(guò)程中微氣泡和活性污泥充分接觸,獲得了很好的傳 質(zhì)效果(氧傳輸利用率高達50%)。
首先用石灰乳將廢水pH值中和至6.5~8,然后加入PAFC(聚合氯化鋁鐵),絮凝沉淀0.5h(COD去除率為20%~30%)后上清液進(jìn)入HCR。HCR出水經(jīng)脫氣池(主要脫去附著(zhù)在活性污泥表面的CO2、空氣等)脫氣后進(jìn)入沉淀池進(jìn)行泥水分離,HCR可去除70%~80%的COD。沉淀池出水經(jīng)接觸氧化池處理后出水達到進(jìn)入城市管網(wǎng)的排放要求。
1.2 操作條件
1.2.1 分析項目及方法
分析項目及方法如表1所示。
項 目 | 分析方法 | 項 目 | 分析方法 |
COD | 重鉻酸鉀快速測定法 | BOD5 | 標準稀釋倍數法 |
DO和水溫 | 便攜式溶氧儀測定 | 生物相 | 顯微鏡觀(guān)察 |
NH3-N | 滴定法 | MLSS | 重量法 |
SO42- | 重量法 | pH | pH試紙 |
1.2.2 試驗用水
試驗用水為南寧味精廠(chǎng)的生產(chǎn)廢水,先用該廠(chǎng)離交工段中產(chǎn)生的高濃度有機廢水進(jìn)行試驗,后再直接用各工段實(shí)際排放水量按比例配水進(jìn)行試驗。其中,高濃度廢水的水質(zhì)如下:COD為25000mg/L,NH3-N為10000mg/L,BOD5為13000mg/L,SO42-為45000mg/L,pH=1.5~3。
2 結果及討論
以桂林市第四污水廠(chǎng)的活性污泥作為種泥,經(jīng)過(guò)培養馴化后投入HCR并啟動(dòng)處理系統。僅7dHCR系統的容積負荷就從4 kgCOD/(m3·d)升至15kgCOD(m3·d);18d以后容積負荷達到28.74kgCOD/(m3·d),且系統運行穩定。
2.1 絮凝去除效果
試驗把PAFC作為絮凝劑,進(jìn)水COD濃度對其去除率的影響及絮凝前后COD的變化分別 見(jiàn)圖2、3。由圖2知,絮凝對COD的去除率相對穩定,其值穩定在25%~35%。絮凝前后的COD濃度相關(guān)直線(xiàn)斜率為0.6,相關(guān)系數>0.9(圖3)。
2.2 HCR對COD的去除
2.2.1 容積負荷與去除率
試驗表明,當容積負荷為 9.7~72.4kgCOD/(m3·d)時(shí)HCR出水并沒(méi)有隨進(jìn)水COD值的升高而上升,其對COD的去除率一直為75%~80%。這說(shuō)明HCR去除COD的性能很穩定、耐沖擊負荷能力強、COD負荷率高(最后階段高達72.4kgCOD/(m3·d)且運行穩定,出水水質(zhì)有保證。
2.2.2 SO42-對COD去除率的影響
當進(jìn)水COD維持在8000~10000mg/L、SO42-為16000~26118mg/L時(shí),HCR對COD去除率始終為76.98%~82.34%,說(shuō)明 SO42-的存在并不影響系統對COD的去除。
2.3 其他因素影響分析
2.3.1 溶解氧
當HCR中溶解氧濃度為2~3.3mg/L時(shí),COD去除率較低(60%),隨著(zhù)溶解氧(DO)濃度的上升,COD去除率也上升,當溶解氧濃度>6mg/L時(shí),COD去除率可達到85%。由試驗也知,當溶解氧濃度>4mg/L后,COD去除率的增長(cháng)趨勢不十分明顯。因此,HCR中溶解氧濃度維持在3.3~4.5mg/L即可,進(jìn)水COD濃度高,溶解氧濃度可適當高一點(diǎn)。
2.3.2 污泥濃度
污泥濃度與COD去除率關(guān)系見(jiàn)表2。
由表2可知,當HCR進(jìn)水COD在5710~13800mg/L、活性污泥濃度在13~20g/L時(shí),污泥濃度與容積負荷呈一定的正相關(guān)關(guān)系。此時(shí)微生物降解COD速度較快,對COD去除率較高。當污泥濃度<13g/L時(shí),如果進(jìn)水COD濃度高,由于微生物量太少,水中的COD不能被有效降解,使HCR去除COD的能力降低;而當污泥濃度>20g/L時(shí),由于微生物量多,消耗氧氣量大,此時(shí)要防止溶氧量不足而導致好氧生物死亡。因此,反應器內活性污泥濃度保持在13~20g/L為宜。
樣 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
HCR進(jìn)水COD濃度(mg/L) | 2800 | 4800 | 5710 | 6384 | 6793 | 7517 | 8387 | 9357 | 8452 |
污泥濃度(g/L) | 10.23 | 4800 | 12.12 | 14.65 | 15.47 | 16.63 | 16.94 | 17.01 | 17.22 |
COD去除率(%) | 85.26 | 81.66 | 83.68 | 81.39 | 79.39 | 77.48 | 75.37 | 73.13 | 76.17 |
樣號 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
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HCR進(jìn)水COD濃度(mg/L) | 99.80 | 99.59 | 10244 | 8374 | 11054 | 13054 | 11624 | 12000 | 13800 |
污泥濃度(g/L) | 17.45 | 17.84 | 18.1 | 18.71 | 20.1 | 21.01 | 21.5 | 23.83 | 24.3 |
COD去除率(%) | 79.23 | 78.13 | 76.98 | 70.77 | 73.38 | 73.24 | 70.37 | 67.39 | 66.2 |
2.4 接觸氧化池處理效果
試驗結果表明,經(jīng)HCR處理后的廢水可生化性仍較好,接觸氧化池對COD的去除率達65%~80%,平均為71.46%。一般出水COD<450mg/L能滿(mǎn)足進(jìn)入城市管網(wǎng)的排放要求。
2.5 整個(gè)系統對COD的去除
經(jīng)整個(gè)工藝處理后味精廢水中的COD可降至400mg/L左右,總去除率為93%~98%(平均為95%以上),具有良好的去除效果。對于中濃度的味精廢水可以直接處理達標排放,對10000mg/L以上的高濃度味精廢水經(jīng)處理后也可達到進(jìn)入南寧城市管網(wǎng)的排放要求。
3 結論
?、?味精廠(chǎng)廢水可采用以HCR為核心的好氧生物方法進(jìn)行處理。該工藝不需對其中的SO42-進(jìn)行預處理,且容積負荷和污泥負荷都很高,COD去除率達93%以上,出水能達到進(jìn)入城市管網(wǎng)的排放要求。
?、?HCR處理南寧味精廠(chǎng)廢水所產(chǎn)生的剩余污泥中蛋白質(zhì)含量較高,可回收作飼料蛋白,在治理污染的同時(shí)獲得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益。
?、?該工藝技術(shù)上可行、設計緊湊、結構合理、占地面積少、水力停留時(shí)間較短。